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【事故案例】一起物体打击死亡事故

2021-07-30 02:24:42

【事故概况】

2013年12月7日5时许,公司7号贴合机当班班长成某(工作时间为6日20时至7日8时)根据生产任务需要,安排同班员工范某、华某、李某与他一起更换贴合机压花辊。四人像往常一样先临时拆除压花辊前部的导向辊,用2台手动葫芦栓挂在上方的行车大梁上,将链条放下,再用绳带套在待拆导向辊二端,用绳带栓挂到手动葫芦钩子上,由范某拆卸固定导向辊二端于机架的螺栓。5时20分许,范某已拆卸了北端2根螺栓(共有3根,南端尚未拆),成某发现北侧一台手动葫芦链条位置放置不对,叫停范某别拆螺栓了,自己则和华某上机台二层,调整好链条放置位置。5时30分许,成某将导向辊南端绳带栓挂到手动葫芦钩子上后,准备栓挂北端绳带,发现葫芦链条位置太高无法挂钩,叫喊华某将链条放低一点,未听到应答,便走出机器夹道察看。就在此时,听到身后有异响,回头看见导向辊北端已掉在地上,华某被导向辊压着,嘴里流血,马上与范某一起将其扶起,呼之无反应,随后向公司领导汇报,并拨打了“120”电话。“120”救护人员到场后将华某送院救治,医院确诊到院前已死亡。公司直接经济损失约100万元人民币


【事故原因】


(一)直接原因

成某等人在拆除7号贴合机导向辊过程中,违反公司制定的作业流程表,作业程序不准确,导向辊北端在绳带未挂钩情况下拆卸固定螺栓,残留一根螺栓受导向辊自重作用断裂,又因贴合机导部夹道先天狭窄,掉落的导向辊砸中华某头部致其死亡。

(二)间接原因

1、该公司对作业现场缺乏检查和指导,未及时发现和纠正员工违规作业行为

2、该公司劳动组织不尽合理,安排经验不足的员工进行贴合机部件拆卸作业


【点评】


造成本起惨案的人为因素有二:一是违规作业,按照该公司作业流程规定,贴合机导向辊拆除过程中,两端均应固定在机架上,两端绳带均应挂牢手动葫芦,但是本案仅南端固定在机架上,绳带挂在手动葫芦钩子上,北端绳带未挂在手动葫芦钩子上,二是夹道狭窄,以至华某无处避让。

华某的不幸,展示了违规作业所带来后果的严重性。该公司明明有作业流程规定,成某等人却硬要按照自己的思路来作业,当已经发现北侧一台手动葫芦链条位置放置不对,并叫停范某别拆螺栓的情况下,不去及时纠正已经存在的不规范蛮干行为,提高警惕,重新审视思路是否正确,是否存在隐患,却依然沿着惯性思维继续往前走,直至残留一根螺栓受导向辊自重作用断裂、掉落,导致事故发生。

这真是:条条规程血染成,不要再用血验证。

对此,“墨菲定律”是这样说的:“凡事只要有可能出错,那就一定会出错”;“如果有两种或两种以上的方式去做某件事情,而其中一种选择方式将导致灾难,则必定有人会作出这种选择”

那么为什么会发生有章不循,我行我素呢?原因是人不但有惰性且具有天生的妄自尊大、自以为是。新员工安全意识和安全操作技能低,存在冒险主义;老工人凭着老经验、老习惯违章作业根深蒂固,而有些骨干既起到了积极作用,同时也存在经常性的违章,起到破坏安全环境坏作用。再加上单位决策管理层重安全生产制度制定,轻制度落实管理,制度落实的宣传教育表面化,忽视运用违规处罚手段强化制度执行力,根本不能保证制度的严肃性和权威性。久而久之,积重难返,。员工缺乏“违章就是事故,事故就意味着死亡”意识,这样,有章不循,不出事故才奇怪。

本案给我们的启示:建立安全生产长效机制,切实加强员工安全教育培训,提升员工实际操作技能和自我保护意识是减少、避免安全生产事故的唯一路径。强化制度的落实力和执行力,严格各级安全责任,不断提升现场安全管理的水平是多么的重要。

来源:金山安监





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