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1500万辆丰碑的基石

2022-05-05 20:11:16

设备抢修中的一汽-大众人 

2017年8月21日,吉林长春,一汽-大众迎来了第1500万辆整车下线的时刻,标志着公司经过26年的成长与发展,成为完成这一成绩用时最短的企业。每一位一汽-大众人作为这一传奇的见证者和缔造者,都有理由享受这一荣耀与喝彩。在这沉甸甸的数字的背后,不仅仅是一台台高品质整车的数字累加,更是全公司不同岗位员工为共同目标的合心、合力、合作,这才是1500万辆丰碑能够傲然矗立最重要的基石。而就在庆祝仪式的当晚,在轿车一厂焊装车间a4生产线的设备抢修现场,各部门高效联动合作,员工连续作战拼搏,用强大的体系能力、高效的合作沟通、出众的专业技能、感人的奉献精神取得了抢修的胜利,快速恢复生产。在另一个舞台集中展现了一汽-大众最核心的竞争力,用行动证明了这丰碑基石的可靠与稳固。

8月21日18:30,轿车一厂焊装车间a4主焊线大型移动(康采恩)框架z向动作装置(以下简称z轴)的伸缩臂,连同其携带的整个侧围一体化夹具从6米高的框架上坠落。5吨重的框架急速冲击带来了惊人的破坏力,直线轴承损坏,齿形带断裂,夹具系统部分损坏,整个z轴变形。维修人员与车间生产组火速到达现场,对设备毁坏情况马上进行评估,在快速做出属于重大设备故障判断后,立即启动了应急预案,信息按规定逐级通报。车间经理和生产总监先后到达现场,很快公司规划部、生产部、质保部、德国设备供应商、制造技术科等部门的经理和相关负责人相继赶到,成立抢修指挥部。各部门各尽其职,通力合作,随着各方面信息、数据的快速汇集,大家了解到上海大众曾出现过同类故障,维修时间用了52个小时。而公司从没有发生过该类故障,没有任何经验可以借鉴。指挥部立足实际,综合各类条件,制定抢修保障方案。决定由车间维修团队负责实施抢修,其他各部门安排专人负责协调、支持。在保障安全的前提下,争取最快完成设备抢修,恢复生产。

焊装车间维修团队向来以善打大仗,敢打硬仗闻名。面对抢修重任,调集车间维修领域的精兵强将,针对抢修过程中的安全和技术细节编制了详细的抢修实施方案。方案确定后组织吊装拆卸准备,拆除介质和护栏、清理通道、安装吊具、准备工具……一切都紧张有序的进行。21:30紧急协调的吊车吊装完毕,开始进行z轴和框架夹具的分拆工作。在z轴脱落之后,整套框架夹具只有一个支点与地面连接,存在极大的倾覆危险,抢修团队综合研讨出三种方案,最终结合安全保障和现场设备布局等诸多因素,采取了用三组手动葫芦与吊车配合的方法,将框架夹具组稳稳的放置在了精定位梁上,避免了夹具组的损坏和机器人的挪移,为后续质量调整节约了大量时间。22日凌晨3:26,2吨重的框架夹具被分拆下来。拆除变形的z轴需要在维修位置进行,由于在整个抢修过程是断电进行的,所以z轴从故障位置到维修位置的近十米距离是通过十来个人,人力拉拽完成的,非常吃力,4:00平移结束,很多人感到手连握拳的劲都没有了。



此后两个班次的抢修人员合理配备,分成几个小组,采用12+12的方式进行设备抢修。一部分人员进行框架z轴部分的整体拆除,卸下,举升,安装。另一部分人员恢复撞坏的夹具组件部分,拆除和更换破损线缆。同时利用拆卸框架的时间,采取统筹方法,将框架夹具组上其它的夹辅具系统进行三坐标细微检查,做好维护保养。每一个抢修小组确定一个协调人,随时通报抢修进度和信息沟通,尽量将各部分抢修工作同步开展。经过7个多小时的连续奋战,11:20,重达3吨的z轴终于从6米高的框架上拆下。11:27新z轴开始安装,针对吊装上去后z轴平衡度不好,螺栓无法全部安装的问题,本就已经身体透支的抢修成员们又陷入了深深的思考,怎么办?抢修搁浅了,要半途而废吗?要请专家来,等待支援吗?答案是不!大家绞尽脑汁,集思广益,无数的方案和场景在每个人的脑中呈现…最终采用千斤顶支撑倾斜的部分来悬空调平,抢修人员利用举升车平台,在6米的高空,通过狭窄的缝隙进行螺栓安装,从而顺利的将z轴固定,下来时衣服就像淋雨般湿透,这时的时钟是17:00。



随即大家乘胜追击,开始进行z轴与框架夹具的连接。由于分拆过程已经充分了解了设备结构,加上之前掌握的吊装调整经验,这个阶段进展比较顺利,19:33连接完毕。抢修团队抖擞精神,最后冲刺,在z轴机械和电气部分安装完毕后,就进入紧张的上电调试过程。抢修团队每个人详细分工,在框架整体移行过程中,各个信号点人员驻守实时监控。调试过程中发现电机运行不正常,查找外围条件和接线都没有错误。抢修人员打破常规,通过测量分析,最终查找到是电机内部线圈绕组的顺序跟以往的不同,从而采取外部调线,排除了故障。23日1:24,设备软、硬件全部恢复完毕,开始进行1个小时的空载运行测试。最终历经32个小时的抢修,设备拆装调试工作全部完成。随着23日凌晨me、质保的测量报告相继给出了可正常生产的测量结果。23日白班焊装线正式恢复生产。

一天两夜的奋战,大部分抢修人员完成当班抢修后没有回家,而是在现场短暂休息后,带着倦容,又投入到紧张的抢修当中。用他们自己的话说,一是设备没修好内心着实放不下,这是一个维修人最基本的职责担当;二是决不能放过这千载难逢的维修学习机会,错过了会后悔一生的,所以就是再累也要爬起来。车间经理、主管和很多骨干人员放弃了轮班休息,连续工作接近30个小时,维修和生产工段负责人更是自始至终坚守了44个小时。

在抢修现场之外,各个部门沟通协作全力支持,争取将停台的损失和影响降至最低。车间生产组同生产部密切配合,协调各车间调整班时,没有造成下工序车间任何生产等待时间,保证了各车间的劳动生产率,最大化减少了设备停台造成的其它损失。因班时计划制定及时,信息发布全面,没有造成任何车间、生产线员工抱怨。全面平衡抢修进度及各车间储备量、生产节拍等数据,组织局部加班,配合设备抢修过程中的测量车生产、设备自动化运行测试工作的顺利完成。

由于当时z轴损坏严重,需要调用轿车二厂焊装车间的整体备件,规划部随即组织车辆和起重设备。轿车二厂全力配合,连夜选派专人负责备件装卸和运输,在运抵现场后,共同研讨抢修技术方案。

制造技术科携带三坐标福禄克网络公司等工具,第一时间在现场开展夹具测量评估,更换和修复受损部件,逐一检查调试框架上的数十个夹具,保证了恢复生产后的的车身结构稳定。

为配合设备抢修进程中的测量工作。质保部启动预案,安排了24小时质保陪伴人员,保证随时可对车身进行尺寸测量,验证设备维修状态。

后勤保障科安排食堂做好餐饮保障,从灶台直接运至现场,为抢修一线提供充足、可口的餐食和饮品,减少抢修人员的往返浪费。

……

依托一汽-大众体系下的合作、能力与奉献,使此次故障抢修从安装到调试仅用了近32个小时就完成了,创造了国内同类设备抢修的最短记录。这是大家共同的胜利,更是26年来一汽-大众战胜一个又一个挑战,创造一个又一个记录的坚实保证。立足这一基石,一汽-大众将筑起更高的丰碑!



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